2026年04月10日 星期五
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创新之风,摇曳油田开发“一池春水”——中石化胜利油田分公司现河采油厂创新发展回眸
来源:《中国科技纵横》实习编辑韩雨洁 | 作者:《中国科技纵横》实习编辑韩雨洁 | 2026-04-10 11:40:51 | 浏览量:51709
  

春风摇曳,万物竞发。

当第一缕春风掠过渤海湾畔,中石化胜利油田分公司现河采油厂(以下简称“现河采油厂”)这片开发数十载的热土,正涌动着别样的生机。

截至20263月初,现河采油厂河146-更斜38井组通过精准注水调控,配套完善井网、压驱投注等多项措施,实现井区均衡驱替,已累计增油782吨。

这正是该厂应对资源接替难、稳产压力大、管理成本高等重重挑战下的又一次“突围”。一场以“创新”为名的深刻变革,正悄然摇曳起油田开发的“一池春水”。

创新破局

“增油”似水“活”起来

创新的定义不一而足,对于现河采油厂来说,创新的落点只有一个——

让沉睡的资源过来,让难动的储量起来

“没有新增设备、没有大额投入,仅靠‘让地层唱主角’的理念升级,便让一口濒临‘退休’的注水井重焕青春。”从现河采油厂现河庄采油管理区相关负责人的嘴里,笔者得到了有关创新增油的第一个答案。

20259月以来,河106-斜25井动液面持续加深,产液量随之下滑。追根溯源,问题锁定在“老搭档”河31-更58井——近井地带堵塞,吸水能力骤降,成了“喝不饱”的欠注井。

于是,一场“负压疏通理疗”上演,先向井内注入少量洗井液,随即关井“憋气”,待能量蓄足后精准“泄压”,再憋、再泄……压力波像一次次温柔的“咳嗽”,把附着在孔隙里的杂质剥离带走。循环之后,出口的水样由乌黑黏稠变得清澈见底,紧接着4小时大排量“收尾”,井筒干净了。

“水量回来了,液面稳住了!”在现河采油厂现河庄采油管理区河106注采站值班室里,站长张炳明盯着电脑屏幕上的两条曲线。

“我们要把这个案例写进教材,把‘负压抽吸’做成模板,让每一口欠注井都有机会逆袭。”现河庄管理区注水负责人赵铭慧表示。他们将把成功经验复制推广,用数据驱动代替经验驱动,为老油田稳产增效再添一把“技术钥匙”,让老井“喝饱”再出发。

“活”起来,是一句比喻,但也意味着,要突破已有的思维限制,才能够“提升注水量”。

现河采油厂史南采油管理区紧扣“以水为先”核心战略,全力破解注水困局。

该管理区以强化注水控递减为核心,集中推进水井扶停、酸化增注等关键工作,同时将保障注水通畅作为首要任务,从地面水质治理入手,构建“源头管控+过程优化”体系。

通过常态化吸污处理、沿程水质治理,确保每口井稳定“吃上水”,避免因水质问题拖慢注水进度。同时,针对不同区块开发矛盾,史南管理区聚焦“一区一策、一井一法”差异化策略,精准发力提量。

面对史深100区块常规工艺失效的难题,技术人员选取5口水井,通过地面增压注水技术,以提升压力、优化管网的方式增强地层吸水能力,实现日增注320立方米,为提升油藏开发、实现长期稳产筑牢根基。

创新引领发展,也给现河采油带来了新的活力。

在现河采油厂乐安采油管理区,他们围绕2+3”分层研究并结合各层特点,打破无注采井网的现状,建立化学驱注采井网,在确保井况良好的前提下狠抓注采完善。

在此基础上,该管理区大力提升储量控制程度,平面上通过新井、转注、改层重构流场,建立新流线,挖潜剩余油,共部署10口水井和13口油井工作量,大幅提高采收率。

创新春风,正在现河采油厂徐徐吹拂,增油之水源源涌动,为老油田注入了春的生机。

创新赋能

“管理”如水“畅”起来

创新管理,如春风化雨,润物无声。

在现河采油厂,管理创新为高质量发展增加动能——

让资源流动更顺畅,让运行效率更高效。

“再也不用抡撬杠使蛮力了!”现河采油厂乐安采油管理区草20注采站站长王东刚,对机采装备服务部生产服务站研发的电机快速滑轨赞不绝口。这个利用废旧材料研制的小装置,将电机调整时间从2小时缩短至30分钟。

管理创效的源头,始于观念的转变。

服务站站长张兵介绍:“通过‘免修+转井’模式,我们既节约了成本,又提高了效率。”该服务站主动改变过去的做法,对回收油管实施差异化使用,丝扣完好、管体无损的经鉴定后直接建档待用或转井使用。传统的管杆、工具收送业务,也通过精准调配,持续创效。

创效的触角延伸至各个角落:让闲置资源“活”起来的资产回收,一年内创效592万元;完成发电劳务268次,创效272万元,有力保障了生产平稳运行。

创新管理带来的效能不止于此。

“电泵井躺井数降至23井次,同比减少4井次;平均检泵周期突破1100天,同比延长218天;连续三年保持因机组修理质量导致的躺井、单流阀漏失躺井‘零’纪录。”这一串攀升的数据,是该厂工艺技术人员深耕细作的成果。

从源头管控到理念创新,再到精细管理,技术人员打出提质增效“组合拳”。在质量管控上,坚持全过程旁站监督,全年开展下井前机组抽检20余次,严格执行沉没度、含砂量等入井标准,以“零容忍”态度杜绝带病机组入井。

在精细管理上,他们重新修订电泵生产运行管理办法,针对16口井实施“一井一策”调参优化,平均上提泵挂18米,实现节能降耗与寿命延长双赢。

“在我们管理区,创新管理更像是一次次的‘精打细算’。”现河采油厂郝现采油管理区负责人说道。

外输压力升高影响生产,一台闲置螺杆泵的“再上岗”迅速化解危机;老旧管线腐蚀,一次“微创手术”节省数万元。

这些数据也确实说明,精打细算让老旧管线和闲置设备重获新生,有效破解了生产瓶颈。

面对河31-83井一段80米老化腐蚀管线,郝现管理区未按惯例整段更换,而是摸排周边井场流程,巧用河31-145、河31-163井的连续管,将该井流程跨接并入合走管线,仅使用两米管线和一个截止阀便消除隐患,节约成本两万余元。

类似的举措在该管理区已成为常态。数台闲置水泥基础被调运至新井页岩油牛页1-8HF井现场使用;维修后的旧变频控制柜重新安装于河11-侧斜48、河侧401等新投产井;连报废闸门、短接等配件经修复也用于日常维护保养,每月减少配件支出近万元。

创新培养

“人才”之水“涌”起来

创新人才培养,就要打破传统培养模式的“天花板”,把创新的舞台交给“一线”。

以实战为课堂,让青年骨干在重点井、重点项目、重点课题中摸爬滚打;以难题为教材,让技术能手在揭榜挂帅中破茧成蝶。

“稠油开发热采参数优化方案,正好能用到我负责的区块!”日前,现河采油厂“地质大讲堂”第六期培训结束后,28岁的技术人员吴寒超难掩兴奋。

当天,地质研究所开发主任师秦永辉以“稠油开发技术”为题授课,2小时课程紧扣生产痛点,35岁以下技术人员全员参训,不少业务骨干主动旁听。

近年来,现河采油厂地质研究所针对新入职大学生“业务视野窄、实战能力弱”的问题,搭建“地质大讲堂”培训平台,通过“精准画像定需求、梯队授课传经验、闭环转化提能力”,为青年技术人员绘就成长“路线图”。

针对青年“理论懂、实战弱”的情况,他们开设“实战课”:业务骨干手把手教地质图件识别,“导师带徒”结对围绕区块难题开展“一对一”指导,构建“老带新传经验、专带全破难题”的培育矩阵,既补“理论短板”,又强“实战本领”。

现河采油厂深知:要让创新之树常青,必先厚植人才沃土。

在现河采油厂郝现采油管理区148-57连水井井口及回水流程焊接现场焊花飞溅,现河维修服务部管网维修三站的施工人员正紧张施工。

这虽是一次常规施工,但对于新入职的高校毕业生耿嘉俊而言,更像是一堂生动的“质量实践课”。

“气焊后为什么要用角磨机打磨?”“焊接过程中为什么反复用钢刷清理?”“焊口为什么需要多次加固?”

面对耿嘉俊一连串的提问,管网维修三站站长韩彬、副站长邵军一边精准操作,一边耐心拆解质量把控要点。

施工全程,团队协作高效有序:韩彬统筹切割、焊接、检查各环节,保障流程无缝衔接;邵军逐道核查焊口质量,不放过任何细节;安全监护人员张洪彬严格落实管控,动火前反复确认防护措施。

春水涌动处,生机正盎然。

1月份以来,现河采油厂将在增产增效、精细化管理以及人才培养上持续创新,以“创新之力”激活“发展之春”,全力推动现河采油厂高质量发展。


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